某啤酒廠SBR廢水處理工程實例
1 項目簡介
啤酒生產(chǎn)廢水主要來自兩個方面:一是大量的冷卻水(糖化,、麥汁冷卻、發(fā)酵等) ,,二是大量的洗滌水、沖洗水(各種罐洗滌水,、并洗滌水等) ,。廢水超標(biāo)項目主要是COD、BOD5,、SS三項,。啤酒廢水的特點是水量大,無毒有害,,屬高濃度有機廢水,。
該廠設(shè)計生產(chǎn)啤酒 10 萬t/a,噸酒排廢水量約為 20-25t,根據(jù)現(xiàn)場水量調(diào)查,,經(jīng)建設(shè)方確認該設(shè)計規(guī)模為處理量 3333m3/d,。選用水解酸化—序批式間歇反應(yīng)器(SBR)工藝,要求出水達到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978-1996)的一級標(biāo)準(zhǔn),,其設(shè)計水質(zhì)和排放要求見表 1,。
![]() |
表1 水質(zhì)指標(biāo)及排放標(biāo)準(zhǔn) |
2 工藝流程及主要設(shè)計參數(shù)
2.1 工藝流程
該工程采用水解酸化—序批式間歇反應(yīng)器(SBR)工藝,工藝流程圖見圖 1,,構(gòu)筑物參數(shù)見表 2.
![]() |
圖1 工藝流程圖 |
2.2 主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)
![]() |
表2 構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù) |
2.3 工藝說明
2.3.1 啤酒廢水的懸浮物(ss)較高,,主要來源于發(fā)酵工藝中未能充分回收酒糟及洗瓶工序中洗下的標(biāo)簽等,本設(shè)計采用機械格柵和水利篩作為有效去除懸浮物的手段,。
2.3.2 啤酒生產(chǎn)為間歇操作,,有時不合格的啤酒也會直接排放,因此廢水的水質(zhì)和水量波動較大,,考慮到 SBR池本身也有較強的適應(yīng)性,,設(shè)計中把調(diào)節(jié)池和水解酸化池合建,節(jié)省了工程投資,,也減少了占地面積,。通過水力停留時間和水中溶解氧的濃度使生物的厭氧消化過程控制在水解及產(chǎn)酸階段。
2.3.3 SBR池進水,、進氣閥門的切換,,鼓風(fēng)機的啟、停,,潷水器的升,、降及剩余活性污泥的排放,,均由 PLC 控制完成,SBR池曝氣方式采用半限量曝氣,,其運行周期為 8h,,每個周期有進水、曝氣,、沉淀,、排水 4個工作階段,其中進水與曝氣階段有部分時間是同時進行的,。
3 治理效果及經(jīng)濟效益分析
3.1 治理效果
水解酸化加 SBR 工藝處理啤酒廢水具有較好的穩(wěn)定性,,在進水 COD 變化較大的情況下,出水 COD均能達到排放標(biāo)準(zhǔn),,這主要是因為 SBR 處理工藝是一種運行周期內(nèi)完全混合,、運行周期間序推流的理想技術(shù),這種特性使得其對污染物有優(yōu)良的處理效果,,且具有良好的抗沖擊負荷和防止活性污泥膨脹的性能,。
![]() |
表3 監(jiān)測結(jié)果 |
3.2 經(jīng)濟效益分析
本工程經(jīng)過一年多的運行后,進行各項費用經(jīng)計算和實測,,廢水平均處理成本為 0.82 元/m3 (不含折舊和大修費),,其主要成本中電費為 0.58元/m3 。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”