組合工藝在石臼漾水廠的應(yīng)用
1 嘉興市石臼漾水廠水質(zhì)狀況
1.1 水源水質(zhì)狀況
嘉興市石臼漾水廠水源為新塍塘,,屬運(yùn)河水系。水廠分二期建成,,設(shè)計(jì)規(guī)模分別為5×104m3/d和10×104m3/d,,均采用傳統(tǒng)常規(guī)處理工藝。二期于96年增加了生物接觸氧化預(yù)處理池,。近幾年隨著運(yùn)河上游沿岸工農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展和人口的聚集,水源遭受較為嚴(yán)重的污染,,水源水質(zhì)下降至Ⅳ-Ⅴ類,,具體表現(xiàn)為原水中色度、臭和味,、耗氧量,、氨氮、總氮,、總磷,、揮發(fā)酚等指標(biāo)高,溶解氧含量低,。2002-2003年石臼漾水廠原水主要水質(zhì)指標(biāo)見表1,。
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表1石臼漾水廠原水主要水質(zhì)指標(biāo)(2002-2003年)
1.2 傳統(tǒng)常規(guī)處理工藝的局限性
顯然,對(duì)目前的石臼漾水廠取水水質(zhì)而言,,傳統(tǒng)的混凝,、沉淀、過濾,、消毒處理工藝出水水質(zhì)難以滿足衛(wèi)生部2001版《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》的要求,,感官指標(biāo)難盡人意。傳統(tǒng)處理工藝的局限性具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1) 對(duì)CODMn,、TOC等有機(jī)物指標(biāo)的總?cè)コ瘦^低,;
(2) 在原水氨氮>1mg/L時(shí),,對(duì)氨氮的去除率只有30-40%,出水氨氮難以達(dá)到<0.5mg/L的要求,,影響出水感官指標(biāo),。氨氮含量偏高,還影響到整個(gè)工藝的除錳效果,;致使消毒用氯量增加,,消毒副產(chǎn)物偏高;
(3) 出水色度偏高,,飲用時(shí)有異味,,口感差;
(4) Ames試驗(yàn)表明,,常規(guī)工藝處理出水的致突變活性比原水有增加的趨勢(shì),。
2 前期所作的工作
2.1 水源有機(jī)物分子量分布特點(diǎn)
委托浙江省疾病預(yù)防控制中心對(duì)石臼漾水廠原水進(jìn)行了有機(jī)物分子量測(cè)定,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表2,。
表2 原水有機(jī)物分子量分布
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2.2 組合工藝研究
鑒于以上諸原因,,為全面提高供水水質(zhì),使出水水質(zhì)達(dá)到衛(wèi)生部2001版《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》的要求,,自96年起,,先后開展了生物接觸氧化預(yù)處理工程在石臼漾水廠的工程實(shí)踐、南門水廠生物活性炭濾池試驗(yàn)及工程運(yùn)用,、實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)化常規(guī)處理小試,、與清華大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院合作的組合工藝中試等研究,結(jié)果表明,,采用生物預(yù)處理-強(qiáng)化常規(guī)處理-臭氧活性炭深度處理的組合工藝,,出水水質(zhì)能達(dá)到規(guī)范的要求。
3 實(shí)施改造時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行工藝的優(yōu)化選擇
3.1 改造后工藝路線
2003年石臼漾水廠進(jìn)行了臭氧-活性炭深度處理工藝技改,,遵循“工藝安全可*,、性能穩(wěn)定,能耐受較大的水質(zhì)沖擊,,節(jié)省投資,,盡可能降低成本,日常運(yùn)行管理方便”的優(yōu)化設(shè)計(jì)原則,,改造后的工藝路線如圖1,。
預(yù)臭氧投加的目的主要是為了提高臭氧設(shè)備的利用率,其次可協(xié)助除鐵,、錳,,并顯著提高砂濾池的DO含量,增強(qiáng)砂濾池的生物活性。
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圖1 技改后的工藝流程圖
3.2 應(yīng)急措施
為抗原水水質(zhì),、水力較大沖擊帶來的負(fù)荷,,設(shè)計(jì)時(shí)增設(shè)了加酸加堿系統(tǒng)和粉末活性炭投加系統(tǒng)。必要時(shí)用98%濃硫酸在靜態(tài)混合器前投加,,以調(diào)節(jié)混凝時(shí)的pH值,,強(qiáng)化混凝效果;同時(shí)將40%的NaOH溶液投加到沉淀池出水管中,,保證后續(xù)工藝進(jìn)水和管網(wǎng)水有合適的pH值,。
當(dāng)進(jìn)水CODMn值高于8mg/L時(shí),粉末活性炭的應(yīng)急投加能有效控制出水有機(jī)物,,并顯著改善色度及臭和味等感官指標(biāo),。
3.3 主要工藝參數(shù)
考慮到石臼漾水廠原水近兩年的氨氮平均含量在1.0mg/L左右,暫未對(duì)原設(shè)計(jì)能力為10萬m3/日的生物接觸氧化預(yù)處理池進(jìn)行擴(kuò)建,,按運(yùn)行期實(shí)際供水量計(jì)算,,水力停留時(shí)間約為45min。氣水比為0.6:1,,有效水深3m,,填料高度2.5m。
臭氧的原料為純氧,。臭氧發(fā)生器共三臺(tái),,產(chǎn)量10kg/h,濃度10%,。預(yù)臭氧在靜態(tài)混合器前投加,,接觸時(shí)間很短,投加量為1.0 mg/L,;KMnO4與凈水劑聚合氯化鋁幾乎同時(shí)投加,,視進(jìn)水水質(zhì)投加量為1.0-1.5 mg/L,。
后臭氧設(shè)計(jì)接觸時(shí)間為10min,投加量視進(jìn)水水質(zhì)在2-3 mg/L范圍內(nèi)調(diào)節(jié),?;钚蕴繛V池濾速11.6 m/h,,炭層厚度2.2m,停留時(shí)間為11.3 min,。選用了兩種顆?;钚蕴浚謩e為8×30目煤質(zhì)破碎炭和8×12目柱狀破碎炭,。炭濾池采用氣水(用砂濾水)反沖洗,,分三個(gè)階段:氣沖時(shí)間10min,氣水混沖3min,水沖6min,。目前反沖洗周期為10d左右,。
4 運(yùn)行效果及評(píng)述
整個(gè)組合工藝改造工程于2004年1月16日正式并網(wǎng)供水,至今已運(yùn)行6個(gè)多月,。3月17日開始在反應(yīng)池中投加預(yù)臭氧,,后又投加了KMnO4。改造后設(shè)計(jì)供水規(guī)模達(dá)17×104m3/d,,運(yùn)行至今日最高供水量為12.1×104 m3,,最低為6.5×104 m3,平均為9.7×104 m3,。
由于投產(chǎn)時(shí)正值寒冬低水溫(6℃以下),,生物活性炭濾池在運(yùn)行22后開始掛膜,45天后對(duì)氨氮的去除率躍至80%以上,,可認(rèn)為是掛膜成功,;對(duì)CODMn的去除率在運(yùn)行18天內(nèi)>65%,之后穩(wěn)定在50%左右,,40天后去除率穩(wěn)定在23-38%,,可判定為物理吸附趨于飽和。
運(yùn)行期間水源水及各工藝單元出水水質(zhì)見表3,。
表3組合工藝運(yùn)行期間水質(zhì)數(shù)據(jù)
(2004.1.16-2004.7.3)
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4.1 對(duì)氨氮,、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮和總氮的去除與轉(zhuǎn)化
經(jīng)微孔曝氣,,可使生物接觸氧化預(yù)處理池的DO達(dá)5-6mg/L,;預(yù)臭氧的投加使砂濾池內(nèi)的DO在8-11mg/L;臭氧接觸池出水的DO則基本保持在飽和或超飽和狀態(tài),,非常有利于生物膜的生長,。
監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,在水溫>8℃時(shí),,預(yù)處理池可去除40-80%的氨氮,;臭氧的投加反而使水中氨氮值升高,究其原因是臭氧氧化了水中的有機(jī)氮,,使之轉(zhuǎn)化為氨氮所致,,但DO的升高使砂濾池對(duì)氨氮的去除率提高至62-100%,進(jìn)水氨氮在2 mg/L左右時(shí),,能去除1.8mg/L的氨氮,,顯示其超強(qiáng)的生物作用;生物活性炭濾池在掛膜穩(wěn)定后對(duì)氨氮的去除率保持在71-100%之間,,出水氨氮大多低于檢測(cè)限,,結(jié)果見圖2。有研究表明,在進(jìn)水DO在12 mg/L時(shí),,最大去除氨氮負(fù)荷可達(dá)2.0mg/L,。生物預(yù)處理-強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對(duì)亞硝酸鹽氮一直保持較高的去除率。當(dāng)原水亞硝酸鹽氮在0.016-0.684 mg/L時(shí),,砂濾池出水亞硝酸鹽氮在<0.002-0.016 mg/L,,再經(jīng)后臭氧接觸氧化,均能被充分氧化成硝酸鹽,。生物炭濾池隨著對(duì)氨氮去除效果的顯現(xiàn)而出現(xiàn)亞硝酸鹽氮的累積現(xiàn)象,,至運(yùn)行2個(gè)月時(shí)達(dá)到最高峰,但2天后其出水亞硝酸鹽氮就與進(jìn)水一致,,而出水中的硝酸鹽卻增加了0.1-0.4mg/L,。分析原因是在進(jìn)水DO充足的情況下,低溫時(shí)亞硝化菌較硝化菌具有更強(qiáng)的活性,,亞硝化反應(yīng)速率快于硝化反應(yīng)所致,,另水中一定的亞硝酸鹽積累也會(huì)促進(jìn)硝化菌的生長。
各質(zhì)控點(diǎn)三氮濃度變化見圖3,。
運(yùn)行期間原水的“三氮”(氨氮,、亞氮和硝酸鹽)平均總含量為3.41mg/L,穩(wěn)定運(yùn)行后,,生物預(yù)處理池出水“三氮” 總量為3.21 mg/L,,砂濾池為3.63 mg/L, 炭濾池為3.90 mg/L,。分析其原因是由于預(yù)臭氧,、后臭氧將一部分有機(jī)氮氧化,所以砂濾水,、炭濾水中的“三氮”總量有所上升,,初步分析其上升幅度與水中可降解的有機(jī)氮含量相關(guān)。
4.2 對(duì)鐵,、錳的去除
運(yùn)行實(shí)踐表明,,生物活性炭進(jìn)水中鐵、錳的存在會(huì)繼續(xù)消耗余臭氧,,故對(duì)余臭氧測(cè)定的準(zhǔn)確性有影響;另外,,三價(jià)鐵,、四價(jià)錳沉淀的細(xì)小顆粒有穿透活性炭濾池的可能,故對(duì)鐵,、錳的去除最好在后臭氧接觸前完成,。
生物預(yù)處理池對(duì)鐵、錳有一定的去除能力,但由于排泥困難,,彈性填料表面積泥嚴(yán)重而影響其去除效果,。
在中性或弱堿性條件下,投加在反應(yīng)池中的高錳酸鉀對(duì)低價(jià)鐵,、錳有較強(qiáng)的氧化作用,,能顯著提高砂濾池去除鐵、錳的效率,,由于生成的四價(jià)錳顆粒的助凝作用,,相應(yīng)地提高了對(duì)濁度的去除率。當(dāng)原水pH值在7.5左右,,總鐵含量為4.12mg/L,、錳含量為0.42 mg/L時(shí),投加1 mg/L的高錳酸鉀,,砂濾池出水的鐵,、錳含量已低于檢測(cè)限。運(yùn)行至今砂濾工序以后的水樣中均已測(cè)不到鐵,、錳的存在,。
4.3 對(duì)CODMn的去除
由于石臼漾水廠生物接觸氧化池本身的缺陷,預(yù)處理池對(duì)CODMn基本沒有去除,。
強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對(duì)CODMn有較高的去除率,,且去除率隨著水溫的升高而升高,進(jìn)水CODMn值的變化對(duì)去除率無明顯影響,,運(yùn)行期間強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對(duì)CODMn的去除率保持在27-57%,,平均為42%。在臭氧投加量為2-3mg/L時(shí),,臭氧接觸能氧化3-20%的CODMn,;同時(shí)降解大分子有機(jī)物,使大分子有機(jī)物的生物可同化性增加,,從而能被活性炭生物濾池有效去除,。
活性炭濾池運(yùn)行初期10天內(nèi),對(duì)CODMn的去除率達(dá)60%以上,,最高達(dá)75.2%,,隨后穩(wěn)定在50%左右;40天后去除率下降,,在23-42%之間,,因此可認(rèn)為物理吸附飽和期為40天。在掛膜成熟,、且DO充足穩(wěn)定的前提下,,水溫上升有利于異氧菌活性的增加,,提高去除效果,但受進(jìn)水CODMn值的影響,,具體是:水溫>10℃,、進(jìn)水CODMn在2.6-3.1mg/L時(shí),去除率在33-47%,;但當(dāng)進(jìn)水CODMn>3.1mg/L時(shí),,去除率在25-31%。各工藝單元對(duì)CODMn的去除率見圖4,。
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整套組合工藝對(duì)CODMn的去除效果:當(dāng)原水CODMn<7mg/L時(shí),,出廠水CODMn<2mg/L;當(dāng)原水CODMn在7-9mg/L時(shí),,出廠水CODMn在2.5mg/L左右,。
4.4 對(duì)TOC的去除效果
監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,強(qiáng)化常規(guī)處理能去除19-50%的TOC,,平均去除率為39%,;炭濾池在運(yùn)行初期對(duì)TOC的去除率高達(dá)75%以上,以后降至20-50%,,平均去除率為41%,,在原水有機(jī)物組成、炭濾池生物作用相對(duì)穩(wěn)定的情況下,,炭濾池對(duì)TOC的去除率受進(jìn)水TOC值,、水溫的影響較大。臭氧接觸氧化可去除4%左右的TOC,。以上結(jié)果與原水分子量分布的試驗(yàn)結(jié)果有相關(guān)性,。原水、砂濾水和出廠水的TOC值走勢(shì)見圖5
強(qiáng)化常規(guī),、臭氧氧化和生物炭濾去除UV254的效果比較見圖6,。由圖看出,強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對(duì)UV254的去除率最高,,平均達(dá)57%,,遠(yuǎn)高于對(duì)TOC的去除率,說明原水中在254nm有吸收的不飽和雙鍵物質(zhì)多為大分子結(jié)構(gòu),,易被常規(guī)處理去除,;臭氧對(duì)剩余的UV254平均有33%的去除率。炭濾池在運(yùn)行初期,,因物理吸附作用而對(duì)UV254有較高的去除率(>40%),,后逐漸穩(wěn)定在13%-42%,平均去除率為28%,,炭濾池對(duì)UV254的去除能力在0.1-0.3cm-1之間,。
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4.6 對(duì)色度、臭和味的去除
運(yùn)行期間原水的色度在15-32度,,強(qiáng)化常規(guī)工藝處理后出水色度能降至7-11度,,鐵、錳完全去除后,,后臭氧出水色度能再降低2-4度,,經(jīng)炭濾,出水色度全部在5度以下,,甚至接近0度,。處理前原水呈2-3級(jí)泥土味,強(qiáng)化常規(guī)工藝處理出水能將其降低至1級(jí),,嗅覺敏感者仍感覺到有泥土霉味,,但經(jīng)炭濾后能完全消除至0級(jí)。
4.7 其它指標(biāo)的改善
強(qiáng)化常規(guī)處理對(duì)濁度的去除效果優(yōu)異,,當(dāng)原水濁度在27-164NTU,,沉淀水濁度控制在2.5NTU左右時(shí),砂濾池出水濁度均能<0.5NTU,,經(jīng)炭濾,,出廠水濁度<0.3 NTU。由于臭氧的消毒效果優(yōu)于液氯,,臭氧-活性炭濾池出水的細(xì)菌總數(shù)<10個(gè)/ml,,大腸菌群未檢出,故清水池加氯及出廠補(bǔ)氯總量由改造前的4.5公斤/千噸水降至目前的1.3公斤/千噸水,;另活性炭濾去除了大部分鹵代烴的前體物,,二者的共同作用使出廠水中的消毒副產(chǎn)物鹵代烴的含量大幅減少,接近檢測(cè)限送上海復(fù)旦大學(xué)公共環(huán)境衛(wèi)生學(xué)院進(jìn)行了多次的Ames試驗(yàn),,結(jié)果表明,,被測(cè)水樣量同取2.0L時(shí),原水的回變菌落數(shù)達(dá)陰性對(duì)照的三倍以上,,為較強(qiáng)致突變陽性,;強(qiáng)化常規(guī)處理水的回變菌落數(shù)達(dá)陰性對(duì)照的二倍以上,為致突變陽性,;深度處理出廠水的回變菌落數(shù)小于陰性對(duì)照的二倍,,為致突變陰性。
改造后的出廠水pH值在7.2-7.4范圍內(nèi),,游離余氯控制在0.4 mg/L左右,,氨氮、鐵,、錳接近或低于檢測(cè)限,,有機(jī)物含量低,,故出廠水在管網(wǎng)中的化學(xué)、生物穩(wěn)定性進(jìn)一步提高,。對(duì)管網(wǎng)水的日常監(jiān)測(cè)表明,,管網(wǎng)水色度<5度,NH3-N<0.5mg/L,,CODMn<3mg/L,,以《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》為評(píng)價(jià)依據(jù),運(yùn)行半年來管網(wǎng)水的34項(xiàng)綜合合格率為100 %,。
5 技改成本構(gòu)成:
5.1 工程造價(jià)
在原有生物接觸氧化預(yù)處理-常規(guī)處理工藝上,,增加了臭氧-活性炭處理工藝,包括土建,、材料及安裝,、設(shè)備購置、工器具購置和其他費(fèi)用在內(nèi)總投資7000萬元,,按平均14年折舊期限,、年供水量5000×104m3計(jì)算,出廠水增加成本0.10元/m3,。
5.2 直接運(yùn)行成本
臭氧-活性炭工藝直接運(yùn)行成本包括運(yùn)行電耗,、氧耗、人工及設(shè)備維修等費(fèi)用,,共約增加0.17元/m3水,。
6 結(jié)論
運(yùn)行半年以來,石臼漾水廠在水源水質(zhì)為Ⅳ-Ⅴ類的情況下,,通過生物接觸氧化預(yù)處理-強(qiáng)化常規(guī)處理-臭氧生物活性炭組合凈水工藝,,出廠水水質(zhì)達(dá)到衛(wèi)生部2001版《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》的要求,感官指標(biāo)和有機(jī)物指標(biāo)得到根本性的改善,,整個(gè)工藝技術(shù)改造取得了預(yù)期的效果,。運(yùn)行中得出如下結(jié)論:
(1) 生物接觸氧化預(yù)處理工藝能有效去除原水中的氨氮和亞硝酸鹽氮,去除率分別為40-80%和50-90%,,對(duì)鐵,、錳、CODMn也有一定的去除效果,;在原水水質(zhì)較差時(shí),,可減輕后續(xù)工序去除氨氮、亞硝酸鹽氮和CODMn的壓力,;但其工藝有待進(jìn)一步優(yōu)化,,以增強(qiáng)抗擊原水突發(fā)性污染的能力;
(2) 強(qiáng)化常規(guī)處理是去除濁度,、鐵,、錳的最主要環(huán)節(jié),,且大部分的CODMn、TOC,、UV254值在強(qiáng)化常規(guī)處理階段得以有效去除,,因此優(yōu)化強(qiáng)化常規(guī)處理工藝是提高出水水質(zhì)的前提和重要手段;
(3) 臭氧-生物活性炭深度處理工藝針對(duì)嘉興水源水質(zhì)的特點(diǎn),,在去除色度、臭和味等感官指標(biāo)和有機(jī)物指標(biāo),、改善Ames試驗(yàn)結(jié)果,、進(jìn)一步提升出水水質(zhì)方面有較強(qiáng)的針對(duì)性,因此深度處理工藝是保證出水水質(zhì)達(dá)到衛(wèi)生部規(guī)范的有效途徑,。

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