某水泥企業(yè)煤磨袋收塵連續(xù)3次事故的原因分析
2016年7月10日至8月4日,某水泥廠熟料車間煤磨袋收塵器灰斗脫焊,、管道脫焊漏風(fēng)造成管道積煤,,系統(tǒng)排查不夠,沒及時發(fā)現(xiàn)問題,,連續(xù)多次造成煤粉著火,,引起收塵器袋子燒損,,收塵器防爆閥和磨頭防爆閥沖開,導(dǎo)致煤磨停機(jī),,造成停窯事故,。
針對煤磨袋收塵連續(xù)3次事故,技術(shù)部組織相關(guān)單位召開事故分析會,,查明了事故原因,,制定了切實(shí)可行的整改措施并予以落實(shí),并對事故責(zé)任人進(jìn)行了處理和教育,。
事故1:
事故經(jīng)過:
7月10日晚班煤磨中控操作員汪勝開操作煤磨,,入磨負(fù)壓300Pa-340Pa,入磨溫度在250℃-256℃,,磨主電機(jī)電流38A,,出磨負(fù)壓1300Pa,出磨溫度51℃-58℃之間,,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速900R/M,,入袋收塵溫度最高54℃,出袋收塵溫度最高48℃,,入袋收塵負(fù)壓2200-2400Pa,,出袋收塵負(fù)壓2900Pa-3100Pa,排風(fēng)機(jī)拉44HZ,。
5:15汪勝開去衛(wèi)生間時從窗戶發(fā)現(xiàn)1#煤磨袋收塵煙囪冒黑煙,,于是通知現(xiàn)場人員張凱去檢查收塵器,此時中控畫面上差壓,、溫度都正常,并將此情況告訴了張凱,。
張凱到現(xiàn)場后用手持式測溫槍測得四個灰斗溫度均在45℃以下,,打開分格輪下面的篩網(wǎng),未發(fā)現(xiàn)有燒的袋子,,且下煤量較大,,于是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)判斷可能是煙道破了或是袋子破了,并向車間馬主任作了匯報,,馬主任了解相關(guān)情況后也判斷可能是破了袋子,,讓操作員汪勝開把倉灌滿,準(zhǔn)備停機(jī)處理,。
隨后中控反映分格輪跳了,,然后又開了起來,馬主任又叫人去打灰斗溫度,,并自己抽開下煤篩網(wǎng),,發(fā)現(xiàn)有燒掉的袋子,,于是通知停磨處理。在處理的過程中開啟了分格輪,,陸續(xù)又發(fā)現(xiàn)有袋子已過了火,,且煤粉溫度在上升,通知中控密切監(jiān)控錐部灰斗溫度,,不久現(xiàn)場就發(fā)現(xiàn)煤粉冒煙,,溫度由50℃上升到60℃,很快又到70℃,,并一直在上升,,中控也反映灰斗溫度上升較快,短時間到了150℃(已經(jīng)超過熱電偶量程),,此時袋子已經(jīng)大面積著火了,。
馬主任立即向公司領(lǐng)導(dǎo)作了匯報,請求派人支援滅火,。余總下令將現(xiàn)場鉸刀等密封,,關(guān)掉壓縮空氣,排風(fēng)機(jī)停掉,,讓煤粉密閉隔絕空氣,,待溫度下來后再處理。
事故原因:
1,、煤磨袋收塵原配有振打電機(jī),,可以中控控制,后因?yàn)檎窳鸦叶蜂摪迓╋L(fēng)而停用,,導(dǎo)致灰斗積灰,。值班長巡檢不到位,未發(fā)現(xiàn)灰斗積灰,,也未用工具敲擊灰斗查看是否正常下料,。
2、缺少CO檢測報警及滅火裝置,,無法及時判斷故障隱患和有效處理,。
3、中控操作員對參數(shù)敏感性不強(qiáng),,經(jīng)驗(yàn)不足,,未發(fā)現(xiàn)灰斗堵料后煤粉倉漲倉速度下降。
4,、發(fā)現(xiàn)問題后處理控制不及時,,未及時停磨處理,導(dǎo)致袋子全部燒掉,。
5,、中控參數(shù)不全,,四個灰斗溫度只選取最高值進(jìn)入中控畫面,對其他三個灰斗溫度缺少監(jiān)控,。
采取措施:
1,、恢復(fù)煤磨灰斗振打,定時進(jìn)行清灰,;加強(qiáng)巡檢,,每班對灰斗錐部進(jìn)行敲打,確認(rèn)無積灰,。定期利用停磨機(jī)會對各風(fēng)管,、下料管道、磨頭,、磨尾,、選粉機(jī)等部位進(jìn)行檢查。
2,、盡快推進(jìn)煤磨系統(tǒng)CO檢測報警及滅火裝置,,為判斷、處理隱患提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。
3,、加強(qiáng)操作員培訓(xùn),提高對參數(shù)變化的敏感性,,通過事故學(xué)習(xí)吸取教訓(xùn),。
4、將煤磨袋收塵四個灰斗溫度全部接進(jìn)中控,,加強(qiáng)對溫度變化的監(jiān)控,。
責(zé)任劃分:
1、熟料車間值班長對煤磨系統(tǒng)巡檢不到位導(dǎo)致灰斗嚴(yán)重積灰,,進(jìn)而自燃將袋子燒掉,,負(fù)此次事故的主要責(zé)任。
2,、煤磨操作員對中控參數(shù)變化不敏感,未及時發(fā)現(xiàn)灰斗積灰負(fù)此次事故的次要責(zé)任,。
事故2:
事故經(jīng)過:
7月25日白班,,煤磨操作員汪勝開接班時1#煤磨倉滿停機(jī),8:45分準(zhǔn)備開機(jī),,先開選粉機(jī)及Fu拉鏈機(jī),,8:46開磨排風(fēng)機(jī),以5HZ為階梯逐步給定到44HZ,,入磨溫度64℃,,入磨負(fù)壓150Pa,,出磨溫度51℃,出磨負(fù)壓450Pa,,入袋收塵負(fù)壓580Pa,,出袋收塵負(fù)壓900Pa,入袋收塵溫度56℃,,出袋收塵溫度48℃,,9:03通知值班長張凱后啟動磨主電機(jī),還未喂料,,不到一分鐘煤磨袋收塵器爆炸了,。進(jìn)口兩個防爆閥和磨頭防爆閥沖開,隨后檢查發(fā)現(xiàn)收塵器濾袋全部燒毀,。
事故原因:
1,、晚班停磨時磨內(nèi)未搖干凈,從停喂料到停磨只有3分鐘,,磨內(nèi)存在積煤現(xiàn)象,,開磨時啟動主電機(jī)將沉積的煤翻動,瞬間CO濃度超標(biāo),,并被拉到收塵器內(nèi)導(dǎo)致爆炸,。
2、開磨時排風(fēng)機(jī)拉風(fēng)時間過短,,系統(tǒng)內(nèi)的CO未排盡,,達(dá)到了爆炸極限濃度。
采取措施:
1,、規(guī)定每次停磨時要搖磨15分鐘以上,,停磨后對容易積煤的地方加強(qiáng)檢查。
2,、開磨時排風(fēng)機(jī)至少要先拉風(fēng)10分鐘以上,,確保系統(tǒng)內(nèi)CO濃度低于爆炸極限。
事故3:
事故經(jīng)過:
8月4日18:16分,,因生料磨負(fù)荷沖高到5100KW,,生料磨操作員和窯操作員商量停煤磨開生料磨,玉山煤磨操作員謝建國立即開73A06冷風(fēng)閥,,關(guān)73A05熱風(fēng)閥,,閥門到位就停喂料(一直喂18t/h),開始搖磨,,入磨負(fù)壓-263Pa,,出磨負(fù)壓-1136Pa,進(jìn)袋收塵負(fù)壓-2463Pa,出袋收塵負(fù)壓-2941Pa,,入磨溫度204℃,,出磨溫度56℃,入袋溫度54℃,,出袋溫度47℃,,灰斗溫度:西南50.3℃,,西北52.7℃,,東南51.3℃,,東北48.9℃,。
搖磨到18:26分停主機(jī),,出磨溫度64℃,,入袋60℃,,出袋48℃,,排風(fēng)機(jī)慢慢關(guān)下來并停機(jī)(選粉機(jī)未停,、袋收塵器及輸送系統(tǒng)未停),。
19:16分1#922線負(fù)荷下來,生料磨操作員和值班長張旭通知煤磨開磨,,謝建國就開啟排風(fēng)機(jī)開冷風(fēng)閥拉風(fēng),,以10HZ拉了4分鐘,19:20給定11HZ,,19:23給定15HZ,,到19:26給定到40HZ,入磨溫度107℃,,出磨溫度60℃,,入袋溫度55℃,出袋44℃,,灰斗溫度:西南48℃,,西北52℃,東南49℃,,東北49℃,。
在隨后的2分鐘內(nèi),煤磨進(jìn)口溫度上升到108℃(上升1℃),,出口溫度上升到64℃(上升4℃),,入袋溫度86℃(上升31℃),出袋57℃(上升13℃),,操作員沒有注意到入袋收塵器溫度的趨勢變化,,開啟了磨主機(jī),然后袋收塵器立即發(fā)生爆炸,,將收塵器進(jìn)出口四個防爆服炸開,900個濾袋全部燒破,。
事故原因:
1,、袋收塵器進(jìn)風(fēng)口由于平時難以進(jìn)入,,必須拆除防爆閥進(jìn)入灰斗內(nèi)搭吊架且未安裝濾袋時才能進(jìn)入檢查,屬于死角,,事故發(fā)生前存在積煤現(xiàn)象,,且已經(jīng)發(fā)生自燃,在煤磨操作員開磨時啟動主電機(jī)將磨內(nèi)沉積的煤翻動,,瞬間CO濃度超標(biāo),,并被風(fēng)拉到收塵器內(nèi)遇明火導(dǎo)致爆炸。
2,、煤磨操作員停磨時未將磨內(nèi)煤粉搖干凈,,操作關(guān)風(fēng)過快,且未停選粉機(jī)和輸送粗粉的Fu,,導(dǎo)致磨頭堆積煤粉較多,,為CO濃度超標(biāo)提供了條件;開磨時操作員對溫度變化不敏感,,未發(fā)現(xiàn)入袋收塵溫度上升幅度較快,,未及時停止開磨操作。
3,、磨頭進(jìn)料裝置容易積煤,,粗粉回灰也容易沉積在磨頭。袋收塵進(jìn)尾倉鉸刀鉸龍有一米被割除,,易沉積煤粉,,蓋板變形有孔洞漏風(fēng),收塵器本體有漏風(fēng),。
采取措施:
1,、對系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,排查火源及積煤點(diǎn),。進(jìn)入煤磨收塵器內(nèi)部搭吊架檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)風(fēng)口有積煤且發(fā)生自燃,,已經(jīng)清理出收塵器,并對漏風(fēng)處進(jìn)行補(bǔ)焊,。
2,、加強(qiáng)中控操作員培訓(xùn),提高對關(guān)鍵參數(shù)的敏感性,,嚴(yán)禁違章操作,。
3、車間每次停磨檢查磨頭積灰(是否有自燃現(xiàn)象),,絞龍,、蓋板盡快整改到位。
事故發(fā)生之后,熟料車間領(lǐng)導(dǎo),、煤磨工段長,、中控值班長、中控操作員,、技術(shù)部分管工藝領(lǐng)導(dǎo)均對事故發(fā)生擔(dān)責(zé),,并處以相應(yīng)罰款。

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